机械自动拧卸钻具,夹持器卡瓦取出,扩大其通孔直径,便于起下粗径钻具,可减轻工人劳动强度,提高工作效率。
单油缸直接给进与起拔钻具,结构简单,安全可靠,给进、起拔能力大,提高了钻机处理事故的能力。
采用双泵系统,回转参数与给进工艺参数可以立调节。变量油泵和变量马达相结合进行无级调整,转速和扭矩都可大范围调整,提高了钻机对不同钻进工艺的适应能力。
回转器通孔直径大,更换不同直径的卡瓦可适用不同直径的钻杆,钻杆的长度不受钻机本身结构尺寸的限制.
钻机水平方位钻角范围大,满足各方位的钻孔要求,用支撑油缸调整机身角度方便省力,安全可靠。
通过操纵台进行集中操作,人员可远离孔口一定距离,有利于人身安全。
液压系统保护装置完备,提高了钻机工作的可靠性,主要液压元件采用国产*定型产品,性能稳定可靠,通用性强。
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煤矿用履带式全液压坑道钻机的主要优势有:
1、采用液压机械控制,使用静压水,无需高压泵站即可完成造穴;
2、可用于针对f<6的岩层等不同地质条件使用,使用范围广泛,可满足岩巷道造穴卸压、煤层造穴施工需求;
3、造穴的孔外机械控制,大大提高了造穴工程的成功率;
4、施工成本综合降低,施工效率提高一倍以上。
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煤矿用履带式全液压坑道钻机故障原因及处理方法:
(1)液压钻车旋转机构故障
故障产生的原因是:钎杆卡在孔内;旋转机构反转;旋转机构损坏。
排除故障的处理方法:增加旋转压力,降低推进压力;检查胶管连接;检查系统压力、马达出口背压等。
(2)减速箱过热或有异常噪声
故障产生的原因有:润滑油量不足;减速箱内部齿轮等损坏。
排除故障的处理方法是:添加润滑油;检修内部等。
(3)液压泵有异常噪声
故障产生的原因有:油位低;油管密封不严;泵吸空。
排除故障的方法是:补充液压油;重新拧紧漏气接头;重新排放泵内空气等。
(4)液压钻车冲击机构故障
故障产生的原因有:冲击频率降低;无冲击动力;漏油。
排除故障的方法是:检查系统流量、压力;高压过滤器是否堵塞,换滤芯;检查蓄能器隔膜是否完好;检查顺序阀是否卡住;更换钻机密封,重新紧固各连接处。
(5)液压泵流量不足
故障原因有:旋转方向不对;供油不足或有异物堵塞管路;驱动电机转速不够;无反馈信号。
处理方法:改变电动机转向;检查进油管是否有异物;检查电动机功率平衡情况;检查反馈信号是否畅通。
(6)液压泵油温过高
故障原因有:油量不足;卸荷压力过高。
处理方法:补充液压油;调整卸荷压力等。
(7)管路漏油或漏水
故障原因有:管接头连接不紧;接头密封圈损坏。
处理方法:拧紧或更换管接头;更换密封圈;调整螺栓、更换软管等。
(8)电动机过热
故障原因有:轴承润滑不良;过载电流调定值高。
处理方法:添加润滑脂;调整保护器整定值等。
(9)电动机突然停止转动
故障原因有:电源停电;过电流动作;线路发生短路。
处理方法:查明原因,视情况再供电;排除过载,延时复位;检查电机或电缆等。
用硬木棒敲击排风胶皮管,使冰块破碎吹走或停止送风,让其自然融化后再继续选用。(压风好能安装除水装置)启动运转正常,但流量、扬程不大。风压太低待风压提升至0.5-0.7MPa后,再继续选用。防污罩(泵座)上过滤孔部分堵塞,吸水量接近。清洗防污罩(泵座),使过滤孔畅通。运转时泵体震动较大。转子轴弯曲或轴承刮擦过多。调整泵轴或更换轴承。
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1.钻机集主机、泵站、操作台于一体,采用全液压动力头结构,装有履带行走机构,搬迁方便;
2. 回转器为通孔结构,钻杆长度不受钻机结构尺寸的限制;
3. 机械拧卸钻具,卡盘、夹持器与油缸之间,回转器与夹持器之间可联动操作,自动化程度高,工作,操作简便,工人劳动强度小;
4.采用双泵系统,回转参数与给进参数立调整,提高了钻机对各种不同钻进工艺的适应能力;
5.用支撑油缸调整机身倾角方便省力;
6.液压系统保护装置完备,。液压元件,通用性强,便于维修